MBBR+曝气生物滤池组合工艺
依据业主提供的参考资料,现有生产线废水:气态间苯二甲腈(IPN),气态间苯二甲腈(IPN)经过一系列过程后,在薄壁柜里形成固态产品,用水将此固态产品冲洗至浆料槽后离心,离心出水即为废水主要来源之一;生产尾气主要为氨气和氰氢酸以及少量产品和其他杂质,用水进行循环喷淋,而此循环喷淋水即为废水的另一来源,两股废水合流后。新建生产线废水:新建工程生产工艺除捕集方式与现有生产线不同外,其余均与现有生产线相同,新建工程采用循环式水喷淋的方式捕集产品,此循环喷淋水即为新建工程废水来源,废水成分不同于现有生产线废水,本项目IPN废水为新建5000吨间苯二腈废水,废水水量约120m3/d(5m3/h),厂区其他污废水约80m3/d,主要包括食堂、浴室、冲厕以及各办公室和实验室产生的废水,.地面冲洗水等,根据业主方意见,生化处理段废水总共约300 m3/d。老生产线间苯二甲腈(IPN)废水100吨/天(在未来引入生化及后处理部分),设计生化及后处理部分负荷时考虑了老生产线水量和水质。废水的水质指标及出水水质标准(国家一级排放标准)。
技术优势:本工程废水经过络合混凝单元,首先去除特征污染物 CN-,使得CN-浓度≤15mg/L,为后续的生化处理提供了必备的条件,由于在产品及反应过程的中间产物多以苯腈、单腈等腈类物质为主,废水中有机物降解时,随着苯环的断裂,有机氮被释放转化成为氨氮,增加了废水中的氨氮浓度。而氨氮浓度过高会破坏生化运行条件,杀灭和抑制细菌与微生物的生长,给处理带来了极大的困难。所以进入生化处理系统主要不能达标的特征污染因子为NH3-N。根据C:N比,本设计充分考虑这一关键点,采用了A2O(厌氧+缺氧+好氧)生化处理工艺,主要是针对有机氮不断转化为氨氮,为进一步脱除氨氮而进行的设计。根据污水的性质和试验结果,方案拟先采用络合混凝法(破氰)+生物法(A2O即厌氧+缺氧+好氧)对废水的COD以及氨氮进行去除的工艺。废水进入络合混凝池。然后废水进入生化阶段(即A2O阶段),首先进入厌氧池,借助兼性菌、厌氧菌和专性厌氧菌的生物化学作用,经过水解发酵、产氢和乙酸、产甲烷三阶段,完成对有机物的生化降解。接着进入缺氧池,反硝化细菌利用污水中的有机物做碳源,将回流混合液中带入的大量NO3--N和NO2--N还原为N2释放至空气中。本项目在MBBR好氧池中采用专有MBBR生物填料,填料内的微生物实现了固定化,不受生物种群、数量和时间的限制。有机氮被氨化,继而由硝化细菌充分地硝化,为脱氮创造了先决的条件。
投资规模及设备需求:本项目IPN废水为新建5000吨间苯二腈废水,废水水量约120m3/d(5m3/h),厂区其他污废水约80m3/d,主要包括食堂、浴室、冲厕以及各办公室和实验室产生的废水,.地面冲洗水等,根据业主方意见,生化处理段废水总共约300 m3/d。老生产线间苯二甲腈(IPN)废水100吨/天(在未来引入生化及后处理部分),设计生化及后处理部分负荷时考虑了老生产线水量和水质。工程总造价:叁佰贰拾万零壹佰圆整。主要设备:三叶罗茨鼓风机(新增,一用一备)曝气生物滤池曝气及反冲洗鼓风机(一用一备)管式微孔曝气装置pH在线仪两台。型号JENCO 6311 工业pH计污泥井上设离心泵,一用一备。型号FSB40-20,水泵启动配套溶解氧、pH在线监测仪2套,型号:JENCO 6309PDT型;出水回流泵,出水回流至调节池,一用一备,型号:50FSB-25。引水罐一个。
经济效益分析:设计投资的废水处理5.72元 / 吨水。比较而言已经大大降低了处理费用。也减少了工程造价。



版权所有:新利18彩票 技术转移中心
地址:南京新模范马路5号科技创新大楼A座1607
邮编:210009
电话:025-83172212 传真:025-83172202
电子邮箱:jszy@njtech.edu.cn

Baidu